
專注冶金工程領(lǐng)域,攻堅克難近30年,王敏以“科技創(chuàng)新”為筆,繪就了傳統(tǒng)冶金行業(yè)向綠色化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的壯麗畫卷。
1996年,王敏從中南大學(xué)畢業(yè),從家鄉(xiāng)湖南來到大冶有色工作,經(jīng)過不懈努力,他從一名技術(shù)骨干成長為一位行業(yè)領(lǐng)軍人才。他是中國有色建設(shè)協(xié)會專家委員會專家、湖北省服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍人才,主持完成各類冶化工程咨詢及設(shè)計項目近百余項,完成國家發(fā)明專利及實用新型專利5項,并多次榮獲省部級一、二等獎。
近年來,王敏帶領(lǐng)團隊研發(fā)智能工廠、數(shù)字化礦山建設(shè)、資源綜合回收的新技術(shù),為國內(nèi)多家企業(yè)解決技術(shù)難題。弘盛銅業(yè)年產(chǎn)硫酸150萬噸,需要通過運輸通廊路線,運送到黃石港棋盤洲碼頭,管道全長4.3公里,硫酸屬于高腐蝕?;罚U习踩\輸是當(dāng)務(wù)之急。2023年,王敏帶領(lǐng)團隊設(shè)計出“硫酸管道泄漏自動監(jiān)測系統(tǒng)”,于今年4月通過驗收。該系統(tǒng)利用傳感技術(shù)精準(zhǔn)測溫,若發(fā)生硫酸泄漏的情況,該系統(tǒng)將迅速檢測溫度異常并自動報警。系統(tǒng)投入使用后,不僅為企業(yè)節(jié)約人力成本,還大幅提升了巡檢速度,僅需6至7秒即可完成一次檢測。
弘盛銅業(yè)的電解片區(qū)里,機器人正在電解槽上“巡邏”。片區(qū)里共有電解槽1280個,每槽55個陰極板。過去人工巡檢,存在安全隱患、人力浪費、效率低下等弊端,王敏帶領(lǐng)團隊研發(fā)出“智能銅電解系統(tǒng)”,通過集成電解槽的實時溫度、電壓信號數(shù)據(jù),結(jié)合的熱成像信息,可精準(zhǔn)識別異常電解槽及故障極板,并通過自動提板裝置進行處理。這一創(chuàng)新技術(shù),不僅減少了工人的勞動強度,而且解決了故障處理不及時的問題。心有繁星,沐光而行。未來,王敏將繼續(xù)開拓創(chuàng)新,為冶金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻更多力量。